江西銅業(yè)集團武山銅礦三期擴建工程取得重要進展。7月15日下午,35臺新型浮選機順利完成空載試車,標志著這一重大技改項目進入最后調(diào)試階段。此次試車成功為后續(xù)帶料聯(lián)動調(diào)試掃清了技術(shù)障礙,預計新系統(tǒng)投產(chǎn)后將顯著提升選礦效率。
這批新投入的浮選設備采用了當前行業(yè)領(lǐng)先的模塊化設計和智能化控制系統(tǒng)。與傳統(tǒng)設備相比,創(chuàng)新性地集成了變頻調(diào)速技術(shù),可以根據(jù)礦石特性實時調(diào)整運行參數(shù)。現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)顯示,新設備的充氣效率提升近三分之一,日常維護效率提高50%,單臺能耗下降幅度達18%以上。這些技術(shù)改進將直接反映在最終產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量上。
在試車過程中,技術(shù)人員重點監(jiān)測了設備的啟動特性、運行穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標。通過紅外測溫儀和振動
檢測儀對每臺設備進行了連續(xù)兩小時的實時監(jiān)測。結(jié)果顯示,所有
浮選機的溫度、振動幅度等參數(shù)均嚴格控制在設計范圍內(nèi),傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn),葉輪工作狀態(tài)良好,完全滿足后續(xù)帶料試車的技術(shù)要求。
武山銅礦的礦石特性對浮選工藝提出了特殊要求。為此,工程團隊在設備選型時重點強化了系統(tǒng)的適應性和穩(wěn)定性。新系統(tǒng)特別加強了自動控制功能,能夠根據(jù)礦漿濃度、藥劑配比等變量自動優(yōu)化工作參數(shù)。這種智能化程度的提升不僅提高了選礦效率,還降低了操作人員的勞動強度。
浮選作為銅礦選礦的核心環(huán)節(jié),其效率直接影響最終
銅精礦的品位和回收率。此次設備升級后,預計銅精礦品位可提高0.5至1個百分點,金屬回收率也有望提升2%左右。這對提高礦山整體經(jīng)濟效益具有重要意義。
在安全措施方面,試車前工程團隊對所有設備進行了全面檢查。重點確認了電氣系統(tǒng)的絕緣性能、機械部件的緊固狀態(tài)以及安全防護裝置的可靠性。試車期間實施了嚴格的現(xiàn)場管控,確保整個過程平穩(wěn)有序。
下一步,項目組將按計劃推進帶水試車和帶料聯(lián)動調(diào)試工作。這些測試將更全面地驗證設備在模擬實際生產(chǎn)條件下的運行性能。全部調(diào)試工作預計在一個月內(nèi)完成,屆時新系統(tǒng)將正式投入生產(chǎn)運行。
武山銅礦三期擴建工程是江銅集團重點技改項目之一。項目建成后,礦山整體處理能力將提升20%,進一步鞏固江銅在銅行業(yè)的領(lǐng)先地位。與此同時,新系統(tǒng)的節(jié)能特性也將為礦山降低生產(chǎn)成本、提升市場競爭力提供有力支撐。
此次浮選系統(tǒng)的成功升級,不僅展示了江銅在技術(shù)創(chuàng)新方面的實力,也為國內(nèi)同類礦山的技術(shù)改造提供了有益參考。隨著智能化、高效化設備的推廣應用,我國銅礦選礦技術(shù)正朝著更環(huán)保、更經(jīng)濟的方向持續(xù)發(fā)展。