隨著河南氧化鋁內(nèi)鋰、鉀、鈣含量的不斷增多,從2008年下半年開始我廠516臺(tái)300kA預(yù)焙電解槽槽溫度不斷下降,截止2014年底槽溫度由2008年初的平均963℃下降到905℃,下降了58℃,初晶溫度不斷下降,過熱度不斷增大,造成電解槽爐膛破壞、沉淀增多,個(gè)別電解槽爐幫較空、大面不結(jié)殼、電流效率明顯下降,能耗大幅上升,為了節(jié)能降耗改變這一現(xiàn)狀我們大膽實(shí)踐、不斷更新觀念,重新在生產(chǎn)中摸索實(shí)踐了一套適合在復(fù)雜電解質(zhì)體系下高效、低耗生產(chǎn)的技術(shù)條件和運(yùn)行模式,取得了較為理想的效果。
1 2008年和2013年電解槽運(yùn)行現(xiàn)狀及控制參數(shù)對(duì)比
2007年300kA系列正式投產(chǎn),2009年初經(jīng)濟(jì)危機(jī)停槽,2009年6月二次啟動(dòng)20萬噸達(dá)產(chǎn),截止2014年已經(jīng)運(yùn)行近8年。從表1可以看出電解質(zhì)成分鋰含量、鉀含量、鈣含量大幅上升,槽溫度急劇下降,造成初晶溫度大幅下降,平均初晶溫度890℃,過熱度上升,操控機(jī)對(duì)氧化鋁濃度控制較差,氧化鋁濃度一直維持在3--3.5%之間高位運(yùn)行,電解槽有一半出現(xiàn)爐底大量沉淀、爐膛不規(guī)整、爐底壓降急劇上升、極距壓縮電壓擺動(dòng)、個(gè)別電解槽中縫不結(jié)殼,電流效率由以往的93.5%下降到2013年的91.5%,電解槽管理難度加大,能耗大幅上升,直流電耗上升了近400kwh/t-Al,這與節(jié)能降耗主旨格格不入,公司由基礎(chǔ)入手組織廠部骨干制定電解槽技術(shù)條件優(yōu)化方案。
表1 各項(xiàng)參數(shù)對(duì)比情況
2 加強(qiáng)電解槽精細(xì)化操作管理
2.1 工藝操作與工藝技術(shù)條件的關(guān)系
正確處理技術(shù)條件與操作質(zhì)量的關(guān)系,確保技術(shù)條件的平穩(wěn)。任何事物都有決定其發(fā)生、發(fā)展的主要矛盾,以及決定其本質(zhì)矛盾的主要方面,鋁電解生產(chǎn)的主要矛盾指工藝技術(shù)條件的平穩(wěn)保持與電解操作質(zhì)量之間相互信賴相互轉(zhuǎn)化的矛盾。簡單地說,對(duì)鋁電解生產(chǎn)而言,工藝技術(shù)條件是基礎(chǔ),操作質(zhì)量是保證。只有做到工藝技術(shù)條件的平穩(wěn)持久保持、操作質(zhì)量的高水平,電解生產(chǎn)才能高效低耗平穩(wěn)持久進(jìn)行,反之,無論是操作質(zhì)量出了問題,還是工藝技術(shù)條件發(fā)生了波動(dòng)都將導(dǎo)致電解槽效率降低,能耗增高。鋁電解生產(chǎn)矛盾的主要方面是保持穩(wěn)定的技術(shù)條件,技術(shù)條件穩(wěn)定的槽子其往往有平衡自調(diào)節(jié)能力強(qiáng)、抗病抗干擾能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),甚至短時(shí)間內(nèi)操作質(zhì)量粗獷也不致誘發(fā)病槽;技術(shù)條件保持不平穩(wěn)的槽子自平衡
聲明:
“300KA預(yù)焙電解槽在復(fù)雜電解質(zhì)體系下經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)化” 該技術(shù)專利(論文)所有權(quán)利歸屬于技術(shù)(論文)所有人。僅供學(xué)習(xí)研究,如用于商業(yè)用途,請(qǐng)聯(lián)系該技術(shù)所有人。
我是此專利(論文)的發(fā)明人(作者)